1前言
隨著電力電子技術的發展,變頻器在調速領域中的應用越來越廣泛。它具有穩定,操作方便,節能效果明顯等優點,越來越受到廣大工程技術人員和管理人員的重視。特變電工山東魯能泰山電纜有限公司是一家大型電線電纜生產企業,絕大部分生產設備都用到壓縮空氣,以前都是由單個的小型空壓機供氣,這種供氣方式存在著壓力不穩定,故障率高,維修成本大等缺點。在2002年進行了技術改造,建立了一座空壓機站,新上2臺無錫阿特拉斯。科普柯壓縮機有限公司GAl32-8.5型螺桿式空壓機。但在實際運行過程中發現耗電量大的問題,經過考察論證,在2005年2月進行了變頻技術改造,選用科姆龍無感矢量變頻器Kv2000—G1320—4T,經過一年多的實際運行,工作正常,壓力穩定,節能效果顯著,取得了良好的經濟效益和社會效益。
2空壓機改造前的運行狀況
設備改造前,兩臺空壓機一用一備,全部工作在工頻狀態,起動方式為星三角降壓起動,壓力控制采用兩點式控制(上下限控制),即空壓機氣缸內壓力達到設定上限時,空壓機通過本身的油壓關閉氣閻,當壓力下降到設定下限時,空壓機打開進氣閥。由于生產過程中用氣量的變化,空壓機也頻繁地加載和卸載,經常是加載2min,卸載4min,在用氣量小的時候,有時還停機10 min,重新起動,對空壓機、電動機和電網都有很大的沖擊。并且空壓機在空載過程中不產生壓縮空氣,電動機處在空載狀態,白白消耗電能。因此對其進行變頻改造是很有必要的。
3空壓機變頻改造實施方案
系統參數:
空壓機型號 GAl32-8 5
主電動機型號 YXLA315M-4
額定功率 132 kW
額定電壓 380v
額定電流 250A l 485 r/min
遠傳壓力表VTP10-A-G10-B
變頻器科姆龍無感矢量變頻器kv2000
G1320-4T
額定電流 253A
根據空壓機實際運行狀況,我們用一臺變頻器來控制兩臺空壓機,通過電氣控制來轉換兩臺空壓機的變頻運行,這樣當一臺空壓機出現故障時,很快轉換到另一臺空壓機運行,既不影響生產又節約了設備投資。
系統改造時保留原工頻系統不變,增加變頻系統,做到工頻/變頻互鎖切換,當變頻器發生故障時,利用原工頻系統運行。本系統采用壓力閉環調節方式,通過變頻器的控制面板設定空氣壓力定值,在儲氣罐上安裝個壓力傳感器。將空氣壓力信號轉換為0~5 V的電信號,反饋到變頻器內部的PID調節器,調節器將信號與壓力定值進行比較運算,然后輸出控制信號,變頻器再根據此信號輸出頻率,調節電動機的轉速,使空氣壓力保持穩定,這樣空壓機始終保持在節電運行狀態。
4系統改造時應注意的問題
4.1電動機的散熱問題
由于電動機是靠它自帶的風扇進行散熱的,在工頻以下運行時會影響散熱效果。為此,我們經過長時間的觀察,最后將變頻器的頻率下限設定為25Hz.
4.2空氣壓力問題
系統壓力設定時,在滿足生產工藝的條件下,壓力不要設定的太高,這樣節能效果會更明顯。經過長時間的摸索,我們將空氣壓力設定為0.6MPa。
5節能效果及經濟效益分析
改造前,空壓機加載運行時運行電流240A,運行時間2min,卸載時運行電流110A,運行時間4min。
改造后,空壓機頻率基本上在30~45Hz,運行電流平均120A,無卸載時問,基本不停機。
用電量分析:每天工作24 h,每月30天。
改造前為
W=1.732•I•U•24x30/1000=72661 kW•h
改造后為
W=1.732•I•U•24x30/1000=56 865 kW•h
由上可計算出,改造后每月可節電
W=15 796 kW•h
每度電按0.58元計算,每月節省電費9 161 68元。整個系統改造費用9萬元左右,10個月即可收回投資。
6改造后幾大優點
1)節能降耗。
2)電動機從低速起動,沖擊電流小,電動機和空壓機運行平穩。
3)由于變頻器具備較強的保護功能,降低了設備故障率。
4)系統壓力更加穩定,提高了產品質量。