摘要:為跟隨季節和負荷的變化,凝汽器循環水供水量通常只有依靠增減循環水泵的臺數來實現調節,而單臺循環水泵電機容量大,經常出現不在經濟工況點運行的情況。為了節能降耗,將原循環水泵電機改為雙速電機。改造投用后,不但使運行維護量少,而且節能效果明顯。
關鍵詞:雙速電機;循環水泵;節能
Energy-saving Application of Dual-speed Motor for Circulating Water Pump in Power Plant
Liu Guisheng.Ma Junchi,Ding Ping.Mao Shiping,Ding Ming
(Equipment Management Department,Guodian Jianbi Power Plant,Zhenjiang 2 1 2006,China)
Abstract:With the load and season changing, circulating water of condenser only Can be adjusted by number changing of the circulating pump.But single circulating pump motor capacity is great an d not economic.To reduce energy consumption,the original plant circulating pump motor was changed to dual-speed motors.The conversation not only reduced operation and maintenance,and was efficient in energy-saving.
Key words:dual——speed motor;circulating pumps;energy-saving
1 改造前的運行情況
本廠六期共安裝有2臺330 MW 機組。汽輪機型號為N330—16.67/538/538,兩臺機組配置有4臺50%容量的循環水泵(編號分別為31號、32號、33號、34號),型號為PHZ1600—1100型,流量為23 400 m /h,揚程16 m。配套電機型號YL1800—16/1730—1,功率1 800 kW,電壓6 000V,轉速371 r/min。2臺330 MW 機組的循環水系統采用母管制運行方式。
在實際運行中,不同負荷、不同季節的凝汽器供水量只有依靠增減循環水泵的臺數來調節。在春、秋季節及冬季高負荷工況下會出現2臺循泵供給2臺機組的冷卻水量嫌少,3臺循泵機組供給的冷卻水量又偏多的局面。為了實現機組節能降耗的目標,將循環水泵電機由單一轉速改為由雙速電機驅動,在四季水溫及負荷工況變化時,通過改變循泵電機轉速和幾臺循環水泵不同轉速組合的運行方式,從而,大幅度降低循泵耗電量成為技術人員急需解決的一大課題。
2 循泵電機改造的可行性
由循泵的性能曲線來看,在較小范圍內改變循泵的轉速,循泵的效率近似不變,而流量(Q)、揚程( )、功率(P)與轉速則相應近似成一次方、二次方、三次方關系下降,從理論上可以做到改變較少的轉速,降低較大幅度的功率值,而流量、揚程下降幅度較少,從而實現節能降耗的目的。假設16極時流量為Q1,揚程H1,功率為P1,改18極后流量為0.888Q1,揚程0.789H1,功率為0.7P1。
將高轉速電機改低轉速,轉子圓周速度降低,軸承發熱會得到改善。雖然電機因轉速降低而通風條件變壞,但因定子電流減小,定子銅耗也會明顯減小,發熱量減小,所以不會造成電機整體溫度的升高。
本廠6期循環水泵所采用的電機型號為YL1800—16/1730—1,功率1800 kW,電壓6000V,轉速371 r/min,極數為16極,電機定子槽數為108槽、轉子槽數為132槽,雙鼠籠結構。首先,確定在不更換定子鐵芯的前提下,將同一繞組經改變其組合而得到16極及18極兩種不同的極數:另外,為防止因轉換為18極時電機產生異常的振動及噪聲,對定轉子槽數進行了核算,以滿足變極的要求。
3 循泵電機改造的方法
項目中,對32號循泵電機進行改造。
(1)對電機的相關參數進行核算,將循環水泵電動機由原單一轉速即16極371 r/min,改為可通過改變外部接線端子而實現的l 8極333 r/min和l6極37l r/min兩種轉速。
(2)電動機保證在兩種轉速下,當電源電壓在5.6-6.6 kV 之間變化時,輸出功率仍能維持在相對應的額定值。
(3)改造后的電機允許全壓起動,最低起動電壓不低于70%額定電壓,能夠帶負荷直接啟動。電動機繞組F級絕緣,各部溫升按B級考核。電動機允許在冷態下連續啟動二次,熱態下啟動一次。
(4)電機在兩種轉速下三相磁場對稱,振動值不大于0.05 mm。
(5)改造后的電動機,在原轉速(37l r/min)運行時,電機整體機械性能和電氣特性與改造前相同。電機的繞組在兩種轉速情況下均有較高的分布系數,具有良好的運行性能,不應有異常的電磁噪聲,溫度及振動符合上述標準。
4 循泵改造的調試工作
(1)記錄下改造前,32號、33號循泵運行時的有關參數:機組負荷,循泵電流、流量、振動、循母壓力及凝器進出壓力、機組真空等。
(2)記錄下31號、33號循泵下的有關參數(同上,負荷最好與上述第1條相同即11和12號機負荷均為303 Mw 左右)。
(3)組裝結束后單電機試轉(先18極后16極),在每種狀況下電機單試2 h,測量振動,記錄電流、溫升,確定電機方向,同時注意電機在兩種狀況下的噪音。兩種狀況下單電機試轉正常后進行對輪連接工作。32號循泵電機接線處于16極即高速狀態。
(4)循泵試轉前有關系統檢查工作結束。六期循泵運行方式為31號、33號循泵運行,32號、34號循泵備用。
(5)啟動32號循泵(16極),停31號循泵(運行方式:32號、33號循泵運行),記錄有關參數,分析32號循泵的運行情況,運行2 h后停用,調31號循泵運行。電氣專業開工作票將32號電機接線改18極即低速狀態。
(6)再次啟動32號循泵以18極運行,運行方式:31號、32號、33號循泵運行。根據循母壓力調整循門開度,維持循母壓力基本不變,直至循門開足。維持3臺循泵運行1 h左右,記錄有關數據(同上)。
(7)32號循泵運行1 h檢查正常后,停用31號循泵,運行方式:32號、33號循泵運行。調整循門開度,維持循母壓力,記錄有關數據(同上)。對上述4種運行方式進行比較。
(8)試驗期間,兩臺機組負荷盡量保持不變。
5 運行經濟性分析
將32號循泵改造成低速泵(18極),根據負荷和季節的變化采用高速泵(1 6極)與低速泵、高速泵與高速泵幾種不同組合運行,從而可實現節能降耗的目的。下面就幾種循泵的運行方式進行分析。
5.1 從節約廠用電的角度分析
兩臺機組均為300 MW左右的負荷,以采用3臺高速循泵和兩臺高速、一臺低速循泵運行方式進行比較。結果是改造后3臺循泵兩高一低運行方式更加經濟、合算。因為改造前后工況3臺循泵運行機組凝器真空均一樣,但改造后32號循泵(18極)比32號循泵(16極)運行經濟,3臺循泵共節約總電流達58 A,節約廠用電達406 kW•h。從全年來看,兩臺高速泵(16極)、一臺低速泵(18極)運行的時間約達7.5個月,共節約電量為2 192 400kW•h,按電價0.32 kW•h元計算,則全年可節約人民幣70.2萬元。每臺循泵改造費用為21萬元,則半年時間即可收回全部投資。
5.2 機組的經濟性進行分析
增開一臺低速泵可使兩臺機組凝器真空共提高0.9 kPa(以理論計算及實際運行結果來看,300MW 機組真空每提高1 kPa,可以多發2 200 kW左右),因此,機組每h可以多發1 980 kW•h。而增開一臺低速循泵,3臺循泵的電流相對于兩臺循泵共增加198 A,折算成廠用電量為1 386 kW•h。綜合比較,在相同蒸發量的前提下,整個機組每h可節約電量598 kW -h。
6 結論
(1)在春、秋及冬季高負荷期間增開低速泵(18極),可以獲得較大的經濟效益。32號循泵由高速(16極)改造為低速(18極)是成功的。
(2)循泵改造的結果表明;通過改造可以大大提高機組循環水泵調度的靈活性。改造后,在冬季32號循泵經濟調度的負荷應控制在250-270 MW之間;在春、秋季負荷應控制在230-240 MW之間。
(3)兩臺機組兩臺循泵運行工況下,不推薦32號循泵(18極)與其他循泵(16極)組合的運行方式。因為這樣的運行方式使循環水母管壓力偏低,不利于機組的安全運行。單臺機組的運行工況下,可采用上述運行方式。